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來源:
義煤集團新義礦業(yè)有限公司主通風(fēng)機和乳化泵站變頻節(jié)能改造項目
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一、項目名稱
義煤集團新義礦業(yè)有限公司主通風(fēng)機和乳化泵站變頻節(jié)能改造項目
二、項目業(yè)主
義煤集團新義礦業(yè)有限公司是義馬煤業(yè)(集團)股份有限公司與商丘中原騰達(dá)商貿(mào)有限公司合資建設(shè)的礦井,礦并設(shè)計生產(chǎn)能力1.2Mt/a,服務(wù)年限67年。礦井由鄭州煤炭設(shè)計研究院設(shè)計,主、副井口位于白墻村東南、11013孔西南200m左右處。主井井口標(biāo)高+373m,井筒落底于-305m水平,并筒深度678m,主井采用水平上裝載;副井井筒凈直徑6m,井口標(biāo)高+373m,井筒落底于-305m水平。風(fēng)井井口標(biāo)高+372m,井筒凈直徑5.0m。通風(fēng)系統(tǒng)采用中央并列式即副井進風(fēng),中央風(fēng)井回風(fēng),設(shè)計以兩個采區(qū)、一個綜采面、一個抽采面保證礦共設(shè)計生產(chǎn)能力。
三、項目內(nèi)容
1.技術(shù)原理及適用領(lǐng)域
(1)主通風(fēng)機變頻節(jié)能設(shè)備原理及適用領(lǐng)域。
主通風(fēng)機變頻節(jié)能改造方案,從變頻調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速和提高風(fēng)機自身效率兩方面進行。一方面通過變頻調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速進而可以改變風(fēng)機風(fēng)量,另一方面對風(fēng)機工況進行診斷,在保證設(shè)備安全的前提下調(diào)整風(fēng)機葉片或風(fēng)門,從而使風(fēng)機在高效工作區(qū)域運行在保證供風(fēng)量的同時,最大化地提高風(fēng)機系統(tǒng)的節(jié)能量。同時增加PLC控制系統(tǒng),在保證設(shè)備安全運行的前提下實現(xiàn)兩臺風(fēng)機不停風(fēng)倒機控制功能。
改造原風(fēng)機在線監(jiān)控系統(tǒng),在保證設(shè)備安全運行的前提下實現(xiàn)兩臺風(fēng)機不停風(fēng)倒機控制功能。
適用范圍為煤炭開采。
(2)乳化泵站變頻節(jié)能改造原理及適用領(lǐng)域。
乳化液泵站變頻節(jié)能從壓力智能控制方面對原乳化液泵系統(tǒng)進行節(jié)能改造。壓力自動控制是在原系統(tǒng)中增加變頻器,采用一拖一控制方式,通過壓力在線監(jiān)測在變頻器內(nèi)實現(xiàn)對轉(zhuǎn)速的PID閉環(huán)控制,根據(jù)實時壓力值和壓力變化率,精確調(diào)整電機的工作頻率使泵站輸出壓力值持續(xù)保持31.5MPa的設(shè)定值,系統(tǒng)響應(yīng)速度快、調(diào)節(jié)精度高,且能有效地減少泄壓閥工作次數(shù),增加設(shè)備使用壽命,節(jié)約電能。
適應(yīng)范圍為煤炭開采。
2.節(jié)能改造具體內(nèi)容
(1)主通風(fēng)機變頻節(jié)能改造具體內(nèi)容。
采用高壓變頻器+調(diào)節(jié)風(fēng)機扇葉角度根據(jù)原有2x630kW對旋風(fēng)機的工況,按照礦井風(fēng)道需要風(fēng)量和壓力,新增1套6kV、1600kVA的高壓變頻器進行一拖二旁路自動控制,同時根據(jù)現(xiàn)有工況調(diào)節(jié)軸流風(fēng)機扇葉角度,既能保證礦并下的風(fēng)量和壓力,又能使電機和風(fēng)機運行在高效區(qū)達(dá)到節(jié)能的目的。
變頻裝置配備自動旁路柜,在變頻器故障或停機檢修時能將變頻器旁路系統(tǒng)改由工頻驅(qū)動。旁路系統(tǒng)由高壓隔離開關(guān)QS1、QS2、真空接觸器(KM1、KM2、KM3、KM4、KM5)組成。高壓開關(guān)OF1、電動機M1、M2為現(xiàn)場原有設(shè)備。
①旁路柜系統(tǒng)滿足“五防”聯(lián)鎖要求
②)進線刀閘QS1和出線刀閘QS2的作用是:一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,即可馬上手動斷開進線刀閘OS1和出線刀閘OS2,將變頻裝置隔離,接觸器KM4吸合,在工頻電源下起動電機運行。
③變頻運行時,OS1、OS2、KM3KMS閉合,KM4斷開;工頻運行時,KM4閉合,OS1、OS2、KM3、KM5斷開。
用變頻器對風(fēng)機進行改造后,配合風(fēng)機葉片角度的調(diào)節(jié),可以提高風(fēng)機效率,使風(fēng)機在高效工作區(qū)域運行,即風(fēng)機效率>80%。
(2)乳化液泵站變頻節(jié)能改造具體內(nèi)容。
原系統(tǒng)中乳化泵電機持續(xù)運行,當(dāng)不進行采煤作業(yè)時,液壓支架在一定時間內(nèi)不需要供液(液壓回路具備一定的壓力保持能
力),乳化泵依靠自動泄壓閥來自動卸載(當(dāng)壓力高于31.5時,自動泄壓閥打開,液壓回路在泵內(nèi)短路,直接壓回乳化液箱),電機處于接近空轉(zhuǎn)的狀態(tài),這一過程以10s左右為一個周期,持續(xù)進行。
加裝變頻器工頻一體控制防爆控制裝置和壓力檢測裝置,通過變頻器的PID閉環(huán)控制保持乳化泵的標(biāo)定壓力不變。標(biāo)定壓力略小于原系統(tǒng)自動卸載壓力(如:標(biāo)定壓力為30MPa),但保證在工作面入口處的壓力不低于P1=28.5MPa的標(biāo)準(zhǔn)值(該值以礦方要求的乳化液管路壓損限值為準(zhǔn));非采煤作業(yè)時,當(dāng)壓力保持在30MPa時,讓電機處于停機休眠狀態(tài),一旦檢測到P1小于28.5MPa時,電機自動啟動,繼續(xù)為系統(tǒng)供壓,如此循環(huán)。在采煤作業(yè)時,由于液壓支架在持續(xù)工作,系統(tǒng)壓力一直在變化,電機需持續(xù)運行。
乳化液泵站變頻改造后可以實現(xiàn)以下功能:
①泵站出口壓力檢測,并在變頻器內(nèi)部實現(xiàn)PID控制,實現(xiàn)乳化液泵恒壓輸出,達(dá)到節(jié)能的目的;
②)啟用備用泵時,變頻器驅(qū)動備用本站電機,并實現(xiàn)與運行泵站相同的控制功能;
③變頻器故障時,旁路變頻器,使泵站工頻正常運行,保障系統(tǒng)的安全。
3.項目實施情況
該項目在2015年1月14日簽訂合同,由于設(shè)備訂貨、制造需要一定的周期,同時需要礦方協(xié)調(diào)生產(chǎn)等事宜,設(shè)備安裝調(diào)試從3月初開始到3月底全部安裝施工完畢并進入試生產(chǎn)環(huán)節(jié)。經(jīng)過15天的試運行,所有設(shè)備都運行穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,達(dá)到了預(yù)期目的。
四、項目年節(jié)能量及節(jié)能效益
1.年節(jié)能量
(1)改造前后系統(tǒng)(設(shè)備)用能情況及主要參數(shù)。
改造前用能情況:a.主通風(fēng)機年用電量9313296kwh;b.乳化液泵年用電量587332.8kW·h。合計年用電量:9900628.8kw·h。
改造后用能情況:a.主通風(fēng)機一個月用電量670557kW·h;b.乳化液泵一個月用電量23493kW·h。合計年用電量:8328607kw·h。
(2)節(jié)能量計算方法及項目年節(jié)能
重。
①節(jié)能量1(主通風(fēng)機年用節(jié)電量)(改造前一年用電量-12-改造后一個月用電量)x12;
②節(jié)能量2(乳化液泵年用節(jié)電量)(改造前一年用電量-12-改造后一個月用電量)x12;
年節(jié)能量節(jié)能量1+節(jié)能量2=1572021kW·h,折算標(biāo)煤為518噸。
2.年節(jié)能效益
該項目實施后年節(jié)約電能1572021kW·h,按照義煤集團新義礦業(yè)有限公司電價0.7元/kW·h,年節(jié)能效益110萬元。
五、商業(yè)模式
該項目是采用節(jié)能效益分享型的合同能源管理模式,合同期限為五年零三個月,其中建設(shè)期為3個月(含驗收期),效益分享期為5年。效益分享期內(nèi),節(jié)能服務(wù)公司分享56%的項目節(jié)能效益。具體的分期分享比例如下:
第1~8期:節(jié)能服務(wù)公司分享50%;
第9~16期:節(jié)能服務(wù)公司分享20%;
第17~20期:節(jié)能服務(wù)公司分享80%。
六、融資渠道
該項目總投資額為266.29萬元,節(jié)能服務(wù)公司通過自有資金進行投資。
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