河南中鴻集團煤化有限公司干熄焦及余熱發電項目
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一、案例名稱
河南中鴻集團煤化有限公司干熄焦及余熱發電項目
二、案例業主
河南中鴻集團煤化有限公司成立于2008年,是由中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司、中鴻(河南)投資有限公司、聯峰鋼鐵(張家港)有限公司三方共同出資設立的有限責任公司,注冊資本金3億元,現有資產16.94億元,主要從事焦炭、煤化工產品生產、銷售及對外貿易業務。中鴻煤化公司現有兩座60孔6米搗固焦爐,于2010年4月建成投產,年產焦炭133萬噸。
三、案例內容
干熄焦及余熱發電項目是搗固焦爐的配套建設項目。
建設的主要內容為:170t/h干熄焦本體(含鍋爐)1套、CDO主控室、CDO輔機室、CDQ環境除塵地面站及管道系統CDO運焦系統、牽車臺及焦罐檢修站、電站、循環水泵站、CDO系統供配電設施自動化控制及儀表設施、通訊設施、CDO區域消防設施、CDO區域照明系統、排水系統、綜合管網系統、CDO區域內單體設施的供暖系統、CDO區域內的道路及雨排水等。
1.干熄焦主體設施
干熄焦車間配套干熄槽裝置一套,處理能力為170t/h,干濕兩用電機車1臺、焦罐3臺、走行臺車3臺、循環風機1臺、除塵系統(一次除塵、二次除塵、輸灰加濕等)1套、裝入裝置1套、排出裝置1套、余熱鍋爐1臺、提升機1臺。
2.運焦系統
干熄焦運焦系統是將干熄后的焦炭經GX-1皮帶、GX1轉運站及GX-2皮帶、GX-2轉運站送至焦臺及原濕運焦系統。
3.主控樓
干熄焦主控樓布置有3臺變壓器室、提升機及循環風機的變頻器室,干熄焦低壓配電室(PCC)、10kV高壓配電室、電容器室、干熄焦控制室,干熄焦PLC室、干熄焦低壓配電室(MCC)。
4.輔機室
輔機室布置有鍋爐給水泵2臺、除氧器給水泵2臺、除氧器循環水泵1臺、加藥裝置等。
5.熱電站
電站主廠房內設25MW凝汽式汽輪發電機組1套,干熄焦余熱鍋爐所產生的高溫高壓蒸汽通過汽輪機發電,根據蒸汽量確定汽輪發電機組為25MW1套,年發電194.52x106kW·h(電站年工作時間按8280h計算)。
6.循環水泵站
為確保電站正常工作,配套建設循環水泵站一座,泵站內設置電站循環供水泵3臺(2用1備),干熄焦循環供水泵2臺(1用備),旁濾及反洗泵3臺,旁濾過濾器2臺水質加藥裝置1套,同時配套建設逆流式機力通風冷卻塔2座。
7.除塵設施
該工程新增除塵設施1套,負責干熄焦本體及運焦系統中第一個轉運站落料點的除塵,設有低壓脈沖布袋除塵器1臺、除塵風。
機1臺、輸灰加濕系統1套,除塵管道彎管部分襯耐磨澆筑料。
8.牽車臺及焦罐檢修站
牽車臺及焦罐檢修站位于1號焦爐端臺的東側。牽車臺內設有牽車一臺。牽車臺共有三道,其中一道可以停放走行臺車一輛濕熄焦車一輛、電機車一輛。另兩道以備檢修臺車倒車之用。焦罐檢修站為鋼結構臺架式,焦罐檢修時,放在支座上,焦罐底門可以自動打開,方便檢修,
該項目于2011年4月初步接洽,2011年8月25日正式簽訂《河南中鴻集團煤化有限公司干熄焦及余熱發電項目節能服務合同》2012年3月項目動工,2013年5月完工,9月并網發電,目前系統運行穩定。
四、項目年節能量及節能效益
該項目建成達產后,年供電量可達15641萬kW·h,平均每年可節約標準煤5.24萬噸,每年減排CO,13.10萬噸,產生直接節能效益10479萬元(電價為0.67元kW·h)
由于干熄焦炭質量提高,可使高爐煉鐵的入爐焦比降低2.5%,高爐生產能力提高1%,產生間接節能效益;此外,干法熄焦相比濕法熄焦具有明顯的節水效益,并且可以降低環境污染,具有良好的環境效益。
不計算干熄焦質量提高等間接節能效益,僅考慮項目直接節能效益,該項目建成達產后每年可產生節能效益10479萬元。
五、商業模式
該項目商業模式為節能效益分享型合同能源管理模式。
項目節能效益分享起始日為汽輪發電機組通過72+24小時帶負荷試運行之日(該合同另有約定的除外),節能效益分享期為36個月,在項目投產后的3年內業主分12次向節能服務公司支付。
六、融資渠道
該項目投資額約2.4億元,資金來源為節能服務公司自有資金。
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