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2024 10/21

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湖北新冶鋼500機(jī)組加熱爐節(jié)能改造項目

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摘要:湖北新冶鋼500機(jī)組加熱爐節(jié)能改造項目采用新型孔洞式全熱滑軌技術(shù),成功解決了加熱爐爐筋管性能下降和出爐鋼坯加熱黑印問題,提高了加熱爐產(chǎn)能約8%,大幅降低煤氣消耗9%以上。項目年節(jié)能量超過1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤,預(yù)計全年總收益近500萬元,采用合同能源管理效益分享型模式運(yùn)作,總投入150萬元由節(jié)能服務(wù)公司自有資金提供。

湖北新冶鋼500機(jī)組加熱爐節(jié)能改造項目


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一、案例名稱

湖北新冶鋼500機(jī)組加熱爐節(jié)能改造項目


二、案例業(yè)主

湖北新冶鋼有限公司其前身為大冶鋼鐵廠,是清末漢冶萍煤鐵廠礦有限公司的重要組成部分,具有悠久的歷史,素有中國“鋼鐵工業(yè)搖籃”之稱。新冶鋼位居中國企業(yè)五百強(qiáng)和中國制造業(yè)五百強(qiáng),是國內(nèi)裝備最齊全、生產(chǎn)規(guī)模最大的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)之一,是全球規(guī)格最全、生產(chǎn)規(guī)模最大的中厚壁無縫鋼管生產(chǎn)基地。年產(chǎn)特殊鋼200萬噸以上,生產(chǎn)品種800多個,產(chǎn)品規(guī)格1800多種。


三、案例內(nèi)容

1.項目實(shí)施背景

新冶鋼二軋鋼廠500機(jī)組主要生產(chǎn)彈簧扁鋼和優(yōu)質(zhì)圓鋼,其最具核心競爭力的產(chǎn)品為異型扁鋼和高合金圓鋼。機(jī)組現(xiàn)擁有一座三段推鋼式蓄熱加熱爐,設(shè)計產(chǎn)量45t/h。

經(jīng)過多年使用后,該加熱爐爐筋管性能下降嚴(yán)重,出爐鋼坯存在較嚴(yán)重的加熱黑印。為了減小加熱黑印的影響,生產(chǎn)中采用強(qiáng)制加熱、大幅提高爐溫以及放慢軋制節(jié)奏等措施,不僅對加熱爐產(chǎn)量造成影響,也導(dǎo)致了噸鋼煤氣消耗的大幅提高。

為了消除爐筋隱患有效降低煤氣消耗,該項目采用新型的孔洞式全熱滑軌技術(shù),于2010年12月對加熱爐爐筋管進(jìn)行節(jié)能改造。


2.技術(shù)原理及適用領(lǐng)域

新型孔洞式全熱滑軌結(jié)構(gòu)(見下頁圖)與普通滑軌相比具有如下優(yōu)點(diǎn):

(1)在滑塊體上合理地設(shè)置隔熱孔洞,提高滑塊頂部溫度。

(2)采用雙行交錯排列方式加大相鄰滑塊之間的排列間距,減少鋼坯與滑塊間的熱遮蔽系數(shù)。

(3)改進(jìn)水管上部隔熱包扎結(jié)構(gòu)形式,提高滑塊頂部溫度,同時避免滑道頂部積渣的遮蔽傳熱。

(4)全爐采用熱滑軌并加寬滑塊頂部尺寸,確保鋼坯表面無劃傷。

(5)采用獨(dú)特制作工藝,滑塊抗高溫性能和抗氧化性能大幅提高,使用壽命更長。


3.改造效果

2010年1月,500機(jī)組加熱爐爐筋管改造工作順利完成并投入使用。對投產(chǎn)以來加熱爐生產(chǎn)情況的跟蹤統(tǒng)計表明此次爐筋管改造非常成功,取得了理想的效果。

(1)鋼坯加熱黑印明顯下降,黑印溫差降幅達(dá)50%以上。

使用手持式高溫計對改造前的鋼坯黑印進(jìn)行測量,最大黑印溫差高達(dá)150℃。改造后,可以明顯地觀察到出爐鋼坯加熱黑印的改善效果。

(2)加熱爐的產(chǎn)能提升約8%。

對爐筋管進(jìn)行改造后,隨著爐筋黑印的改善,加熱爐的待溫時間大幅縮短,班組的產(chǎn)量數(shù)據(jù)不斷刷新歷史記錄。

(3)大幅降低煤氣消耗。

采用新型孔洞式全熱滑軌技術(shù)對爐筋黑印進(jìn)行有效控制后,強(qiáng)制加熱現(xiàn)象基本消除,煤氣的利用效率不斷提高。加之機(jī)組產(chǎn)量的提升,噸鋼煤氣消耗大幅下降,統(tǒng)計下降幅度在9%以上。

節(jié)約煤氣同時取得的其他效果有:鋼坯氧化燒損情況明顯改善;軋機(jī)負(fù)荷更加平穩(wěn),提高了軋輥的使用壽命;減少鋼坯加熱缺陷,提高產(chǎn)品質(zhì)量;改善爐內(nèi)環(huán)境,延長加熱爐的使用壽命。


四、項目年節(jié)能量及節(jié)能效益

根據(jù)生產(chǎn)報表,從爐筋改造完成至2011年5月,混合煤氣消耗及噸鋼單耗情況如下:

該加熱爐原混合煤氣消耗指標(biāo)為312.42 m3/t,由此計算出噸鋼節(jié)約煤氣26.24 m3/t,節(jié)能比例為9.3%。

據(jù)新冶鋼提供的混合煤氣成分,計算得到混合煤氣低位發(fā)熱量為1400大卡。2011年1—5月,共節(jié)約煤氣2198497.73 m3,折合成標(biāo)準(zhǔn)煤為439噸,減少二氧化碳排放1160噸。由此推算全年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超過1000噸,減少二氧化碳排放近2500噸。

2011年1—5月,節(jié)約煤氣創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益超過40萬元,預(yù)計全年此項節(jié)約成本100萬元以上。

根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù),預(yù)計爐筋改造所帶來的其他方面全年收益為:增產(chǎn)收益300萬元、減少氧化燒損收益150萬元、減少軋輥損失以及節(jié)水節(jié)電收益45萬元,全年總收益近500萬元。


五、商業(yè)模式

該項目采用合同能源管理效益分享型模式運(yùn)作。項目實(shí)施單位提供爐筋管設(shè)備改造的技術(shù)支持并承擔(dān)設(shè)備改造費(fèi)用,除此之外,還提供生產(chǎn)用能服務(wù)即組織專業(yè)節(jié)能工程師常駐現(xiàn)場,為爐筋設(shè)備的安全運(yùn)行提供技術(shù)保證,并參與日常生產(chǎn)操作以及檢修維護(hù),為業(yè)主提供長期有效的節(jié)能技術(shù)服務(wù)。

在爐筋管節(jié)能改造完成且設(shè)備運(yùn)行正常情況下,業(yè)主簽署驗收證明,正式進(jìn)入為期3年的合同執(zhí)行期。在此期間,不改變加熱爐的能源種類以及計量方式,采用節(jié)約煤氣產(chǎn)生的效益進(jìn)行分享的方式回收投入成本。合同滿3年,爐筋設(shè)備歸業(yè)主方所有,節(jié)能服務(wù)公司仍無償提供技術(shù)咨詢服務(wù)。


六、融資渠道

該項目總投入為150萬元,其中設(shè)備投入80萬元,施工及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用25萬元,后期運(yùn)營成本預(yù)計投入45萬元,由節(jié)能服務(wù)公司自有資金提供。

商務(wù)合作
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